三菱重工开发机器人手臂,用于去除核燃料碎片

挑战

设计一台多轴机器人,用于从福岛达奇核电站去除熔融燃料碎片

解决方案

使用MATLAB和Simuli金宝appnk进行硬件测量测试,并对单个机器人轴和控制器进行建模和仿真

结果

  • 开发时间减半
  • 定位精度要求超出
  • 共享平台,建立了内敛协作

“基于模型的设计与MATLAB和Simulink支持广泛的选择,从经典控金宝app制到现代金宝app控制,这使它能够很容易地响应设计约束的任何变化,并满足这个机器人苛刻的精度要求。”

塔德里村,三菱重工业

三菱重工7米长的机械臂渲染,能够承受高达2000公斤的处理反应力。


在福岛达奇核电站事故发生后,日本政府推出了多年来努力稳定和停止设施。这项努力的最大技术挑战之一,该挑战是由国际核退役国际研究所(IRID)的一部分,是安全腐蚀燃料碎片和内部炉结构的安全。

为了能够清除碎片,三菱重工(MHI)正在建造一个7米长的机械臂,能够承受高达2000公斤的处理反应力。在Simulink中设计并验证金宝app®,该机器人的液压控制系统可以移动手臂的6个轴,在刀尖实现仅5毫米的定位精度——完全符合IRID要求的10毫米。

“在没有基于模型的设计的情况下工作的项目通常需要试验和错误的方法,导致在成本和时间压力下进行的主要重构工作,”三菱重工工程师工程师Tadashi Murata说。“在项目的初始阶段使用Matlab和金宝appSimulink帮助我们提前识别问题。结果,我们能够将在实际设备上开发和调试所花费的时间。“

挑战

核电站自建成以来,内部条件发生了显著变化。由于缺乏有关当前情况的信息,很难制定机械臂的规格。由于设计限制在一开始并不明确,MHI团队需要运行大量的仿真和硬件在环(HIL)测试来完善和验证控制设计。

机器人的尺寸和手臂的液压驱动系统在三菱重工都是史无前例的。施工现场的挖掘机臂有四个轴(一个旋转和三个弯曲),而机械臂有六个轴(三个旋转和三个弯曲),以使刀尖的定位在其目标10毫米内。机器人的超大尺寸和液压配置,加上在此类设备上测试验证不足的控制算法所带来的风险,强调了对控制设计进行广泛建模和仿真的必要性。

解决方案

MHI工程师用Matlab使用基于模型的设计®并模拟开金宝app发和验证机器人ARM的控制软件。

在根据需求规范创建设计大纲后,MHI团队对旋转轴和弯曲轴进行了硬件测试,测量非线性、响应性和摩擦阻力的影响等因素。为了使这些测量自动化,该团队使用MATLAB、Simulink和实时Linux开发了一个测试控制系统金宝app®平台。

在Simulink中工金宝app作,该团队建立了一个单轴型号 - 包括液压缸和伺服阀,基于硬件测试期间收集的测量数据。

利用Simu金宝applink和Control System Toolbox™,该团队开发了一个二自由度PID控制模型。该模型结合了液压控制技术,如压差反馈,以及机器人控制技术,如重力补偿。

它们在Simulink中进行了模拟以调谐控制器增益,确定保持金宝app位置所需的扭矩,并检查重力补偿算法的实现。

在这些模拟之后,团队在凉亭构建了一个完整的机器人模型,并进行了HIL测试。使用ROS连接凉亭机器人模型和Simulink控制器模金宝app型。接下来,它们对机器人进行了全功能测试,以验证其可移动范围,定位精度和挖掘能力,使用MATLAB分析测试结果。

该项目按计划将启动福岛的燃料提取工作。MHI计划在未来的液压机械手上重复使用这项工作的模型和仿真,这些液压机械手既需要高精度定位,又需要承载重物的能力。

结果

  • 开发时间减半。Murata说:“为了满足国家路线图规定的燃料提取的最后期限,控制开发时间表被设定为6个月,我们最初认为这个时间框架太短了。”实际上,基于模型的设计将开发时间缩短到了3个月。”
  • 超出定位精度要求。“我们的系统必须以高精度执行;要求将工具尖端定位在10毫米内,负载为500千克,“穆拉塔说。“我们在Simulink中执行的模拟和测试使我们能够超过这一目标并实现5毫米的准确性。金宝app”
  • 建立的内敛协作共享平台。“在该项目期间,我们在大阪大学的研究小组咨询并获得了宝贵的建议,”穆拉塔说。“使用Simu金宝applink作为我们的讨论中的常识设计,使我们所有人都能够快速形成对算法和设计的共同理解。”

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