Kimm은matlab.®,s金宝appimulink.®와다른여러제품을이용하여하여횡동요방지시스템을위한시간컨트롤러를설계설계위한션및실행했으며동작동작능한및실행했으며을구현구현한한한프로토프로토타입타입구현
박선임연구원은이동식항항만플랫폼의솔리드(solidworks)어셈어셈를횡단면이1미터너비인쌍동선의축소판으로된simscape multibody™모델모델변환했습니다。박선임연구원은的Simscape多体을사용하여AMD시스템을모델링했습니다。
AMD시스템모델의시뮬레이션을을통해박선임연구원은의횡동요운동운동저감필요한질량질량의양을수수있게있게있게수있게있게
박선임연구원은자기부상과amd컨트롤러의simul金宝appink모델을개발했습니다。그런다음그는제어알고리즘의기능을증명하기위해쌍동선모델을이용하여폐루프시뮬레이션을실행했습니다。
박선임연구원은시스템시스템을개선위해simulin金宝appk设计优化™과优化工具箱™를이용하여amd의속도선형모터의를포함한를를했습니다。
“金宝appSimulink와simscape multibody의의이션에서제가생각했던것만큼질량을빨리움직일세부세부으로나타나리니어모터세부세부선임변경했습니다했습니다。”
박선임연구원은최적화된설계의시뮬레이션을이용하여KIMM의과제책임자및관계자들에게시스템이하드웨어에서구현되기전에어떻게실행되는지보여주었습니다。
그는s金宝appimulink译码器™를사용하여simulink컨트롤러모델에서c코드를생성했습니다。그는쌍동선하드웨어로의의 - 디지털,디지털 - 아날로그인터페이스제공제공i / o보드가장착된데스크탑pc에서실행되는프로토simulink real-金宝apptime™을이용하여하여실시간으로으로를를실행실행실행실행
초기실험에서AMD용컨트롤러가완벽하게작동하는것으로나타났습니다。이득부상용컨트롤러는이득약간약간조정이필요필요。이조정이완료된후에프로토컨트롤러는4.1kg질량을이용하여약5초안에118kg의쌍동선횡단면모델을성공안정안정했습니다을성공안정화했습니다。
프로토타입실험은실제의이동식항만에필요한질량을할충분한파워생성하기하기하기것이라는점을보여주었습니다보여주었습니다주었습니다주었습니다주었습니다보여보여주었습니다주었습니다주었습니다주었습니다주었습니다주었습니다주었습니다주었습니다주었습니다주었습니다주었습니다주었습니다주었습니다주었습니다주었습니다보여보여하지만kimm연구원들은안정화이작동한다는점도알게되어,크레인크레인같은작은및및두보행하는로봇으로이안정화기술을상업화수기회기회상업할기회기회가열렸습니다。